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      拉絲、冷墩、光球、熱處理、研磨、精研、拋光、清洗至檢驗、包裝一條龍生產工藝流程,
      并以加工半成品至成品球銷售一系列過程。
      鍍銅槽硫酸銅消耗過大對銅球的影響

      鍍銅槽硫酸銅消耗過大對銅球的影響。近一段時光,制造中每次分析硫酸銅含量都偏低,原來每周分折一次,現在這種打發大量的狀況下,改為天天分折了,硫酸銅天天都有下落的狀況,原來管控在60-80g/L,但前一天剛補充上,二天又少了6-7G,百思不得其解,為何硫酸銅打發如此過大。

      隨后,依制造操縱量進

      近一段時光,制造中每次分析硫酸銅含量都偏低,原來每周分折一次,現在這種打發大量的狀況下,改為天天分折了,硫酸銅天天都有下落的狀況,原來管控在60-80g/L,但前一天剛補充上,二天又少了6-7G,百思不得其解,為何硫酸銅打發如此過大。

      隨后,依制造操縱量進行跟進,就按每班的產能在30平米控制,一天60平米控制算,銅一天打發在21KG控制,一個大槽的銅球大抵在1400KG,按制造天天需打發21KG,所以,依評論推算,每周一定對銅球進行補加147KG。始末二周的觀看,制造中對銅球補加未趕緊,原來每周一定進行補加,但現在二周才進行補加一次,始末分析及觀看,發現銅球補加后的幾天里,硫酸銅的打發很低,維持在1-3G控制的打發,比之前天天6-7G不停的打發要改良了很多。

      由此咱們曉得了,硫酸銅的打發跟銅球的多少存在肯定的比例,根據這種狀況,咱們首先對銅球的掛藍數進行增添,中間的一排是打發大的,咱們就增添了兩個掛藍,兩邊再增添一個掛藍,銅球再進行所有加滿,再進行幾天的分折跟進,硫酸銅的打發天天很穩定了,幾乎沒打發的,再過幾天銅球打發后,硫酸銅又天天有些下落,再次,銅球的多少對硫酸銅的打發也有直接的關系。

      咱們根據再次調節,以每周增添定為直接操縱步調,按這種流程制造下去,硫酸銅的運用就安穩了下來。

      再次跟眾人做電鍍的友人說下,藥水的運用及愛護肯定要按要求進行制造,常期下去,只會讓制造越做越難。從小事及調養做起。

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